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铝酸淡盐水泥对钢包高弹砖及座砖的危害
座砖在使用过程中经常出现裂纹、恒断裂和掉块现象,严重影响其使用寿命,改善其抗热震性是提高其使用寿命的重要途径。目前,透气砖方面的研究较多,而座砖方面研究不多。在本工作中,研究了铝酸盐水泥加入量对刚玉和尖晶石质钢包透气砖座砖性能的影响,期望提高透气砖座砖的使用寿命,增强其安全系数,满足炼钢厂的使用要求。
钢包防臭砖是钢水浓缩底吹氩加工制作工艺 中最关键所在的基本功能上构件,其施用具体条件尤其严格。钢包防臭砖按拼装行为可分成内窗式整体风格防臭砖和外装式防臭砖组和几种,其防臭砖芯均需一体化座砖参与自我保护。 现座砖年轻化利用起模成型。,经维养、皮肤干燥和烘烤后同时适用。座砖在适用操作过程中基本受得住下效应: 1、座砖做工作面经常受急冷急热效应,可能形成座砖断裂现象和脱层; 2、会受到钢水及渣的破坏、渗入; 3、受过高的温度钢水微弱的浸蚀及轮胎磨损。故而,必须座砖应还具有高的标准、好的抗热震性和好的康渣浸蚀安全性能。 以白刚玉颗粒物(5~3、3~1、0~1mm)为骨料,刚玉粉(≤0.074mm)为骨料,铝镁尖晶石粉(≤0.074mm)、灵活性α空气氧化铁微粉为细粉,纯铝酸钙水泥沙为相结合剂,聚丙弹性纤维板、偶氮甲酰胺、碳酸氢钠及组合隔爆型剂聚丙弹性纤维板+碳酸氢钠等为隔爆型剂。原辅料的构成的见下表1。
下图1显示出了不同温度处理后各试样的显气孔率。从图可以看出,随着纯铝酸钙水泥加入量的增加,110℃干燥后显气孔率略有降低,其原因为随水泥加入量的增加其水化量也增加,而水泥水化是体积增加的反应,水泥水化体积增加从而填充了气孔;还有一个原因是随水泥加入量从2%增加到6%,1500℃烧后试样的显气孔率明显增加,从12.5%增加到18.9%。




从上图4可以看出,随着水泥加入量的增加,经1100℃水冷3次后试样的抗折强度保持率逐渐增加,试样的抗热震性得到改善,水泥加入质量分数为10%时,热震后强度保持率最大。抗热震性得到改善的原因与高铝水泥加入量增加后所形成的CA6含量和显微形貌有关,反应生成的板片状CA6能够提高试样的抗热震性。
实际目的生产的中,烘烤后座砖机器设备率由因为的60%上升到98.5%。应用白水泥引入量6%~10%、调用了包覆防震剂的高纯刚玉尖晶石底吹氩透气好的砖座砖在某中型铸造厂150t转炉钢包积极进取行了自动经过多次实验发现,运用寿命短由因为的总值31次上升到总值36次,作为了较佳的目的。 得出结论 1、时间推移洋灰浆加进量的扩大,110℃太干后岩样的室温抗折抗压效果及耐冲击性抗压效果日趋扩大,1550℃烧后岩样的室温抗折抗压效果及耐冲击性抗压效果先扩大后调低,随后再扩大,烧后线转变领先扩大后调低。洋灰浆加进量6%时抗压效果很低。显气口率和烧后线转变率较大,其机械性能很差。 2、跟随混疑土加盟量的不断增高,1100℃风冷3次热震后,1560℃烧后样品的承载力始终保持率慢慢的不断增高,抗热震性取到改进,混疑土加盟质成绩为10%时抗热震性最好的。 3、插入防爆型型剂制样的抗暴裂性能参数收获明显的改善体验,通常利用碳酸氢钠或碳酸氢钠+聚丙烯塑料有机质纤维素复合材料的防爆型型剂抗暴裂体验更好。 4、适用水泥砂浆加如量6%~10%、插入挽回防震剂的高纯刚玉尖晶石底吹氩透风砖的保修期由居然的的均值31次延长到的均值36次。
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